小物のブラケットの加工を終え、ロボット・アームの加工に入る。
とにかく重いので腰を痛めそう。
バンドソーでできる限り切り落としてから、MCで公差寸法に入れる。やはり、バンドソーで切断してからでは、加工時間が短くてすむようです。以前はMCで全加工していました。(泣笑
というのも、面の精度がうるさく上面の平行を出しておかないととても公差を満たせなかったからです。
今回は面の精度がいいのでバイスに載せただけで平行がある程度出ているし、あまり時間をかけたくないので、バンドソーで切り落とし、カッターで面を仕上げました。
明日は公差穴、外形加工。
2004年02月05日
2004年02月04日
小物
中国では6Sだそうですね。
定番の5S=整理、整頓、清潔、清掃、躾にスピードが加えられるそうです。
有人衛星も打ち上げたことで、どうやら日本は完全に抜かれたと私は感じています。
今後、さらに精巧なものを作って7Sで対抗するしかないようですね。
今日の仕事。小物。ボーリングバーで▽▽Φ25を仕上げる。エンドミルの円弧切削で仕上げると時間が掛かるから、ボーリング加工でやっつけました。後は、タップ、溝加工など。

エンドミル加工の利点は、工具費が安価。ボーリングバーは初期投資がけっこうしますが、加工時間が短いのが利点。中古屋でそろえれば安く手に入るかもしれないです。今は品薄かもしれません。
今日の作業台。整理整頓してはまた散らかしてしまいます。なんだか。
定番の5S=整理、整頓、清潔、清掃、躾にスピードが加えられるそうです。
有人衛星も打ち上げたことで、どうやら日本は完全に抜かれたと私は感じています。
今後、さらに精巧なものを作って7Sで対抗するしかないようですね。
今日の仕事。小物。ボーリングバーで▽▽Φ25を仕上げる。エンドミルの円弧切削で仕上げると時間が掛かるから、ボーリング加工でやっつけました。後は、タップ、溝加工など。

エンドミル加工の利点は、工具費が安価。ボーリングバーは初期投資がけっこうしますが、加工時間が短いのが利点。中古屋でそろえれば安く手に入るかもしれないです。今は品薄かもしれません。
今日の作業台。整理整頓してはまた散らかしてしまいます。なんだか。
2004年02月03日
小物
今日は久しぶりに出図作業に時間をとられ帰りが遅くなりました。
残念ながら、アルミのプレート類はなく、SS41で精度がうるさいものが多いです。
単価交渉、発注作業をして帰宅。
今日の仕事。小物の手伝い。タップ、公差穴など。
あまりたいした仕事ではない。しかし、うるさい会社なので寸法チェックは怠らず。
残念ながら、アルミのプレート類はなく、SS41で精度がうるさいものが多いです。
単価交渉、発注作業をして帰宅。
今日の仕事。小物の手伝い。タップ、公差穴など。
あまりたいした仕事ではない。しかし、うるさい会社なので寸法チェックは怠らず。
2004年02月02日
小物、プレート
某社関連の仕事が一息ついたので、他社の仕事に取り掛かる。
ブロック、公差溝、溝の底の面の平行度が0.02、すごく面倒な仕事だったが、なんとか形にして完成。
SS41プレート、ザグリ穴、タップ、簡単な加工。手では持ち上がらないのでクレーンで持ち上げて載せる。
ブロック、Φ20H9の公差穴のみ。数が多かったが、なんとか時間内に加工。
ちょっと片付けたので今日の作業台はきれいと思いきや、材料が載っていて汚いです。
ブロック、公差溝、溝の底の面の平行度が0.02、すごく面倒な仕事だったが、なんとか形にして完成。
SS41プレート、ザグリ穴、タップ、簡単な加工。手では持ち上がらないのでクレーンで持ち上げて載せる。
ブロック、Φ20H9の公差穴のみ。数が多かったが、なんとか時間内に加工。
ちょっと片付けたので今日の作業台はきれいと思いきや、材料が載っていて汚いです。
2004年01月30日
アルミプレート
2chの機械工学の掲示板にヘリサートタップの質問が載っていた。私は水溶性切削油では加工したことがないので回答しようがないのですが、アルミにタップを立てるときはタッピングペースト(C101日本工作油叶サ)を使っています。これでは参考にはなりませんね。

今日の仕事。比較的大き目のアルミプレートA5052の加工。外形加工、タップ、穴、アングルヘッドで横穴のΦ8H7の加工。
今日は出図作業に時間をとられてしまい、あまり加工が進まない。
頼まれた小物のいやらしい公差が入った品物を片付けねば成らなかったのに。納期過ぎてしまいました。
今日の作業台。相変わらず汚いな。


今日の仕事。比較的大き目のアルミプレートA5052の加工。外形加工、タップ、穴、アングルヘッドで横穴のΦ8H7の加工。
今日は出図作業に時間をとられてしまい、あまり加工が進まない。
頼まれた小物のいやらしい公差が入った品物を片付けねば成らなかったのに。納期過ぎてしまいました。
今日の作業台。相変わらず汚いな。

2004年01月29日
落ち着く
納期が過ぎていたアルミプレートの加工が終わる。
これでやっと落ち着けます。
しかし、大きな仕事が終わったらMCの周辺がさびしくなってしまいました。また、新しい仕事をもらおうと思う。
今日の仕事。アルミプレート加工完了。プレート、公差穴、穴、タップ、外形加工。アルミプレート、段取り。
これでやっと落ち着けます。
しかし、大きな仕事が終わったらMCの周辺がさびしくなってしまいました。また、新しい仕事をもらおうと思う。
今日の仕事。アルミプレート加工完了。プレート、公差穴、穴、タップ、外形加工。アルミプレート、段取り。
2004年01月28日
アルミプレート
なかなか着手しなかったアルミプレートの加工を始める。
意外と早い。
今日は、品質監査と会合がダブルブッキングして監査の途中で会合に出る。
帰宅したのは、21時過ぎ。立食パーティ形式で立ちっぱなしで疲れたよ。例年だと座ったり、出し物があって時間が経つのが早いのだが、今回はそういったことはなく、長く感じられた。
今年も景気悪そうだ。
値下げ、短納期にさらにスピードを求めるなんざぁ、儲かりません。
意外と早い。
今日は、品質監査と会合がダブルブッキングして監査の途中で会合に出る。
帰宅したのは、21時過ぎ。立食パーティ形式で立ちっぱなしで疲れたよ。例年だと座ったり、出し物があって時間が経つのが早いのだが、今回はそういったことはなく、長く感じられた。
今年も景気悪そうだ。
値下げ、短納期にさらにスピードを求めるなんざぁ、儲かりません。
2004年01月27日
悩み
アルミのプレート20×500×1000の加工が遅々として進まない。私の頼み方が悪いのだろうか?嫌われているのだろうか。わざと自分が請けた仕事を避けているような気がしてきた。人の考えていることは分からないので悩んでしまう。
今日の仕事。アルミのプレート、抜き穴、公差穴(Φ20、Φ30)、タップ、外形加工。
今日は追加工品を頼まれ、アルミのプレート20×500×1000の追加工をする。上記のアルミのプレートとほぼ同じ加工である。やってみた感想。簡単なんだけどなぁ。
今日の一本。ルーツクリーミーカフェ。
今日の仕事。アルミのプレート、抜き穴、公差穴(Φ20、Φ30)、タップ、外形加工。
今日は追加工品を頼まれ、アルミのプレート20×500×1000の追加工をする。上記のアルミのプレートとほぼ同じ加工である。やってみた感想。簡単なんだけどなぁ。
今日の一本。ルーツクリーミーカフェ。
2004年01月26日
穴加工のミス
罫書き線を引いた後、ボール盤で穴加工していますが、どうもこの一連の作業の不適合が減らない。ある一定期間に必ずといっていいほどボール盤で手作業で穴あけをしたところのミスが出る。
なぜかというと、位置決め作業が人間の視覚と感覚に支配されているから。
NCやMCに置き換えたいのだが、やはりコスト高になってしまう。
単純な穴あけ作業なのだが、コストを安くしつつ品質を上げるにはどうすべきか悩むところである。
今日の作業。プレート2枚、製缶物Φ12H7(アングルヘッド)、製缶物(不適合の処置)、アルミプレート(抜き穴、公差穴、タップ)。
今日の一本。NEWのルーツカフェオレ。飲みたかったんだよ。初物だもんね。
なぜかというと、位置決め作業が人間の視覚と感覚に支配されているから。
NCやMCに置き換えたいのだが、やはりコスト高になってしまう。
単純な穴あけ作業なのだが、コストを安くしつつ品質を上げるにはどうすべきか悩むところである。
今日の作業。プレート2枚、製缶物Φ12H7(アングルヘッド)、製缶物(不適合の処置)、アルミプレート(抜き穴、公差穴、タップ)。
今日の一本。NEWのルーツカフェオレ。飲みたかったんだよ。初物だもんね。
2004年01月25日
2004年01月23日
SS41プレート
特急の品物の加工が終了して一息つく間もなく、次の加工に移る。
SS41プレート。サイズはt15〜20×350〜400×500〜600といったところ。バイスでは掴めないため、クランプする。
内容としては公差穴(ボーリング、リーマー)、穴、タップ加工でそれほど難易度は高くないが、ボリュームはまぁまぁ。なんとか一日で5枚ほど仕上げる。他の仕事(出図、納品)をしながらなのでこんなものであろう。あらかじめNCプログラムを作成しておけば、もう少し進んだかもしれない。
自分の担当ではないが、今日も特急の仕事が入った。しかも、午後4時。かなり難易度の高い仕事のようで夜遅くまで数人で作業したようだ。最近はこんなんばっか。
今日の一本。自分へのご褒美ではないが、10円高いジョージアプラチナブレンド。
SS41プレート。サイズはt15〜20×350〜400×500〜600といったところ。バイスでは掴めないため、クランプする。
内容としては公差穴(ボーリング、リーマー)、穴、タップ加工でそれほど難易度は高くないが、ボリュームはまぁまぁ。なんとか一日で5枚ほど仕上げる。他の仕事(出図、納品)をしながらなのでこんなものであろう。あらかじめNCプログラムを作成しておけば、もう少し進んだかもしれない。
自分の担当ではないが、今日も特急の仕事が入った。しかも、午後4時。かなり難易度の高い仕事のようで夜遅くまで数人で作業したようだ。最近はこんなんばっか。
今日の一本。自分へのご褒美ではないが、10円高いジョージアプラチナブレンド。
2004年01月22日
祝オシャカ
今日納品する急ぎの仕事で1個オシャカにされてしまう。
昨日から奮闘している品物でなんとなく、逆側を削る間違いをしそうだな、注意しないといけないかなと思っていた矢先である。
間違えたのは仕方ないので、気持ちを切り替えてその分仕事が速くなるとポジティブに考えることにした。
そして、なんとかいろいろな人の協力と自分の努力?とでなんとか本日納めることができました。正直、疲れましたし、時間があっという間に過ぎてしまいました。一日はなんて早いんだろう。
明日も納期がない品物の山です。泣。
疲れているし、昨日はあまり眠れなかったので今日はすぐ寝ます。
では。おやすみなさい。
昨日から奮闘している品物でなんとなく、逆側を削る間違いをしそうだな、注意しないといけないかなと思っていた矢先である。
間違えたのは仕方ないので、気持ちを切り替えてその分仕事が速くなるとポジティブに考えることにした。
そして、なんとかいろいろな人の協力と自分の努力?とでなんとか本日納めることができました。正直、疲れましたし、時間があっという間に過ぎてしまいました。一日はなんて早いんだろう。
明日も納期がない品物の山です。泣。
疲れているし、昨日はあまり眠れなかったので今日はすぐ寝ます。
では。おやすみなさい。
2004年01月21日
目処が付く
夜、雪が降ってきた。明日、納品できないくらい積もってくれるとうれしいのに。
特急の品物の加工の目処が付いた。タップ加工の載せ換えをしながら、角度が付いた面に対して垂直にあく穴加工でどうやったら簡単に加工できるか考えていた。立型マシニングではいちいちダイヤルで走って平行を確認して原点を測って穴あけ加工するのが面倒。アングルヘッドを使って横置きにして簡単な位置決め治具を作れば嵌め込むだけで位置決めでき、穴加工できるということに気づいた。
なにぶん数が多いのでできるだけ簡単に加工する工夫が必要。
今日の一本。ミルクティー。
特急の品物の加工の目処が付いた。タップ加工の載せ換えをしながら、角度が付いた面に対して垂直にあく穴加工でどうやったら簡単に加工できるか考えていた。立型マシニングではいちいちダイヤルで走って平行を確認して原点を測って穴あけ加工するのが面倒。アングルヘッドを使って横置きにして簡単な位置決め治具を作れば嵌め込むだけで位置決めでき、穴加工できるということに気づいた。
なにぶん数が多いのでできるだけ簡単に加工する工夫が必要。
今日の一本。ミルクティー。
2004年01月20日
物騒な世の中
物騒な世の中になったものである。こんな田んぼばかりの田舎でも泥棒や怪しい人が多くなっている。今日、工場の近くでパトカーを見た。聞くところによると車の盗難らしい。自販機荒らし、空き巣、車上狙い、車の盗難、こんな田舎なのにどうしてどうして犯罪が多い。なんとなくであるが、外国人が増えてからというもの、こういった犯罪が増えている気がする。外国人すべてが悪いわけではないが、悪い人もいるということであろう。
催促。急ぎの品物の催促があった。そりゃ、分かりますが、もっと早く出図したらいかがですか。2、3日前に出図されても困りますよ。材料が今日入ったばかりなんだから、、、ね。
こんなわけで掃除もできず、作業台は荒れ放題。

昨日の一本。クリーミーココア。今日はルーツファインエッジ。
催促。急ぎの品物の催促があった。そりゃ、分かりますが、もっと早く出図したらいかがですか。2、3日前に出図されても困りますよ。材料が今日入ったばかりなんだから、、、ね。
こんなわけで掃除もできず、作業台は荒れ放題。

昨日の一本。クリーミーココア。今日はルーツファインエッジ。
2004年01月16日
泣きつかれて
久しぶりに泣きつかれた。今日は平和な金曜日だと思っていた。しかし、数枚のFAXが私を不幸のどん底に落とす。
どうしてもやってくれ、とか、困っているんで、とか言って、やりたくないような数量の多い、短納期かつ難易度が高い仕事を引き受けてしまった。こういうことは町工場ではよくあるんです。
そして材料支給ということで材料を取りに行って、「2マンでお願いします」といったら、「ちょっと〜、きびしいね」だと!!
さっきの弱虫さんはどこへ行った?これだから、いやだねぇ。
また、このお返しはまた今度、ふふふ(ハート)、と心の中で。
こんな感じでお互い、いじめあっこしてます。仕事上でね。
本質的にはお金しかないドライなもんですが。
さて、今日の仕事。昨日の続きの溶接物のブラケットの横穴の公差穴、上面の公差穴。出図作業。納品。アルミプレートの抜き穴。
今日の作業台。相変わらず整理整頓されてないですねぇ。仕事を片付け、床をほうきではいたら、寒さに負けて帰りました。いい加減整理してほしいですね。ギャラリーもいらっしゃることだし。

今日の一本。寒さに負けてルーツリアルブレンド。ファインエッジの方がすっきりしているが、こちらは濃厚。珈琲は痛風によくないんだよね。

どうしてもやってくれ、とか、困っているんで、とか言って、やりたくないような数量の多い、短納期かつ難易度が高い仕事を引き受けてしまった。こういうことは町工場ではよくあるんです。
そして材料支給ということで材料を取りに行って、「2マンでお願いします」といったら、「ちょっと〜、きびしいね」だと!!
さっきの弱虫さんはどこへ行った?これだから、いやだねぇ。
また、このお返しはまた今度、ふふふ(ハート)、と心の中で。
こんな感じでお互い、いじめあっこしてます。仕事上でね。
本質的にはお金しかないドライなもんですが。
さて、今日の仕事。昨日の続きの溶接物のブラケットの横穴の公差穴、上面の公差穴。出図作業。納品。アルミプレートの抜き穴。
今日の作業台。相変わらず整理整頓されてないですねぇ。仕事を片付け、床をほうきではいたら、寒さに負けて帰りました。いい加減整理してほしいですね。ギャラリーもいらっしゃることだし。

今日の一本。寒さに負けてルーツリアルブレンド。ファインエッジの方がすっきりしているが、こちらは濃厚。珈琲は痛風によくないんだよね。

2004年01月15日
アルミ、溶接物の横穴
明日は金曜日。今週分の仕事も終わったし、頑張ろう。
今日の作業台。うーん、整理できてないなぁ。タップ、タッピングペースト、ヤスリ、青ニススプレーは余分だな。折れたエンドミルは公差穴の簡易チェックに使っています。栓ゲージだと磨耗するともったいないから。

今日の一本。Roots ファインエッジ微糖。ちなみに隣の自販機が荒らされていた。ほとんど隔週おきみたいだ。笑ったのは集金後、自販機荒らしが入ったとき。ごくろうさんだね。それ以来、この自販機を執拗に狙っているようだ。

昨日の続きでアルミのプレートの外形加工を仕上げ、溶接物の横穴を仕上げる。横穴の加工ではやはりアングルヘッドのお世話になる。
今日の作業台。うーん、整理できてないなぁ。タップ、タッピングペースト、ヤスリ、青ニススプレーは余分だな。折れたエンドミルは公差穴の簡易チェックに使っています。栓ゲージだと磨耗するともったいないから。

今日の一本。Roots ファインエッジ微糖。ちなみに隣の自販機が荒らされていた。ほとんど隔週おきみたいだ。笑ったのは集金後、自販機荒らしが入ったとき。ごくろうさんだね。それ以来、この自販機を執拗に狙っているようだ。

昨日の続きでアルミのプレートの外形加工を仕上げ、溶接物の横穴を仕上げる。横穴の加工ではやはりアングルヘッドのお世話になる。
2004年01月14日
寒い
天気予報では雪の予定であったが、降らなかったね。しかし、工場の中は寒い。一応、ストーブを点けてはいる。夕方、材料搬入で大きな扉を開閉するので寒いこと。納品する業者さんも大変です。
今日もアルミのプレートを削るまくる。最初はNCプログラムを作ったり、確認したりで時間が掛かるけど、2回目は短時間にできます。
もちろん加工後の寸法確認はしていますが。
今日もアルミのプレートを削るまくる。最初はNCプログラムを作ったり、確認したりで時間が掛かるけど、2回目は短時間にできます。
もちろん加工後の寸法確認はしていますが。
2004年01月13日
アルミのプレート
今日、かなり大きい注文が来たのでうれしかったです。
しかし、材料費が掛かるので厳しいですね。
なぜなら、材料費は月末締めの翌月払い、受注の支払いは3ヵ月後でして、出て行くお金は早く、入ってくるお金は遅いのです。このタイムラグにより、製造業にとって財務体力は必要不可欠な要素なのです。
今日は、製缶物の公差穴。
アルミプレートの穴、公差穴(ボーリング)、タップの加工。
今日使ったボーリングバーです。

それにしてもワゴンが汚い。
しかし、材料費が掛かるので厳しいですね。
なぜなら、材料費は月末締めの翌月払い、受注の支払いは3ヵ月後でして、出て行くお金は早く、入ってくるお金は遅いのです。このタイムラグにより、製造業にとって財務体力は必要不可欠な要素なのです。
今日は、製缶物の公差穴。
アルミプレートの穴、公差穴(ボーリング)、タップの加工。
今日使ったボーリングバーです。

それにしてもワゴンが汚い。
2004年01月12日
加工待ちが少ない
加工待ちの品物が少なくなってきました。
今日はアルミのプレートを2枚仕上げる。公差穴をボーリングで仕上げ、ヘリサートタップ、外形加工を仕上げる。
今日はヘリサートタップでも写そうと思ったが、出図作業しているうちに工場を閉められてしまいました。
ということでウチで活躍している機械を写しました。アマダのバンドソーです。なかなかの精度で切断できます。

今日、加工忘れの不適合が出る。結構見にくい図面で加工忘れするような書き方であった。加工部分に寸法線が入っていないので寸法チェックしようがありません。しかしミスはミス。どうやってこういうミスは防いだらいいのでしょうか。
今日はアルミのプレートを2枚仕上げる。公差穴をボーリングで仕上げ、ヘリサートタップ、外形加工を仕上げる。
今日はヘリサートタップでも写そうと思ったが、出図作業しているうちに工場を閉められてしまいました。
ということでウチで活躍している機械を写しました。アマダのバンドソーです。なかなかの精度で切断できます。

今日、加工忘れの不適合が出る。結構見にくい図面で加工忘れするような書き方であった。加工部分に寸法線が入っていないので寸法チェックしようがありません。しかしミスはミス。どうやってこういうミスは防いだらいいのでしょうか。
2004年01月10日
土曜日は仕事がはかどる
今日はダイヤルゲージを修理してもらった。ダイヤルゲージの第二関節部分のロウ付けが取れてしまったので溶接屋さんに頼んで溶接で接合してもらう。それからダイヤルも調子悪いので中古屋で購入してきてもらい取り替える。

土曜出勤。余計な電話も掛かってこないし、納品もないし、現場の作業がはかどること!
今日は納期遅れのS45Cの小物のザグリ、アルミの小物の加工。
一通り片付いたので安心。

土曜出勤。余計な電話も掛かってこないし、納品もないし、現場の作業がはかどること!
今日は納期遅れのS45Cの小物のザグリ、アルミの小物の加工。
一通り片付いたので安心。



