2004年04月30日

数物終わり、アルミプレート

午前中、やっと数物の加工が終わる。
治具を外し、アルミプレートの加工に移りたいが、キリコの量が半端ではないのでMC内を掃除するのに時間をとられる。

アルミプレートの加工。外形をある程度削ってから穴を仕上げる。(穴ピッチがやばくなりそうな部分があるため)公差穴Φ30H7、Φ40H7、Φ25H7、Φ6H7、Φ3H7、タップM5ヘリサート、M6ヘリサート、穴Φ30、Φ15、Φ6.6。
Φ25H7にてミス。深さ6を9に勘違い。途中で気が付いて止めたが1ミリ余分にボーリングしてしまった。材料屋さん休みだし、納期は休み明けだし。デブコン(デブのコンテストではない)さんにおいでいただく。
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2004年04月29日

数物

載せ換え、バリ取り後、わずかな時間を利用して次のアルミプレートのNCプログラムを作成する。
面倒な加工で最後はクランプしないと外形を削ることができない。

数物の目処が付いた。明日の午前中には終わりそうだ。
もうくたくた。

夜、ネットで調べ物。ステンの薄物を加工する時にそなえて一応、切削条件をStellramのサイトで調べる。だいたい、こっちの経験値と同じ。
CLIMB MILLINGってダウンカットのことでしたか
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2004年04月28日

数物

今日も同じく数物。
ひたすら載せ換えであるが、できるだけ工夫して短時間に終わらせるようにした。だいぶこなした。
ビビリ対策をしたが、クランプの押さえる部分を加工部分からちょっと遠ざけるとビビリ発生。できるだけ加工するところに近い部分を押さえる。そうしたらビビリ無し。かなり微妙な距離感だな。勉強になりました。
明日の夕方か、明後日の午前中には終わる予定。ふーっ。
単品のステンの薄板が待っている。
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2004年04月27日

ビビリ対策、アルミ不足、ステン薄物

昨日の続き、面削のビビリを抑える方法を見つける。
単純な解決で抑えることができました。
ひたすら載せ換え、たまにチップ交換。
白銅さんにA2017のt15を注文したところ、在庫無し、入荷予定未定だそうです。材料支給してもらう。
なんだか、休日明け納期の図面がFAXされている。
休むなっていうことか。
ステンの薄物のFAXが来た。以前加工したことがあるものと似ている。どこもやるところがないそうだ。まぁ、面削すると反りまくるだろうし、普通はやりませんね。
とりあえず、すぐには無理なので、納期延ばしてもらう。忙しいし、MCに空きはないので、こっちの言い値にしてほしいナ。
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2004年04月26日

やっと図面1枚分終わり

先週の続き。ひたすら載せ換え。
出図ミス。違う図面を出図して不適合発生。
すべて自分のせいです。要因として納期が短すぎるのもひとつ。
頼み込んで特急で作ってもらう。
夕方、やっと違う図面に移る。
溶接物の面削でビビリ発生。どうしてもうまくいかないので1刃のカッターで仕上げ。しかし、安定しない。
溶接による反りが一定でないためと思われる。
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2004年04月24日

INTERMOLD 2004

朝、早起きして、インッテクス大阪まで足を伸ばしました。
久しぶりの大阪に暫し感傷に浸る。

展示会は勉強になりました。こんなん撮ってきました。

ばら
薔薇

とんぼ
蜻蛉

ト音記号
ト音記号

まず、機械屋さんのほうをぐるっとながめておもしろそうな機械を見て、別会場の工具屋さんでカタログを集めました。
京セラのセミナーにも出ました。
やはり生で得た情報というのは非常に参考になります。
「工場の中に閉じこもっちゃいけねぇ。たまには外に出ないといけねぇ。」と誰かさんに言われましたから。
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2004年04月23日

数物

午前中、昨日の続きでひたすら載せ換え、M4、切り欠き、C面、バリ取りの繰り返し。
さすがに、途中、リーディングドリル、ドリルΦ3.4、M4タップがやられて交換しました。
午後、溶接後加工に突入。治具プレートをセットして、すでに作成しているNCプログラムをセットして、ワーク2個セットして、ゴー。
載せ換え、段付け、溝、穴、バリ取りの繰り返し。
数物やっているとなんかちょっと腕が鈍くなるような、、、。

途中、NCエディタに興味を持っている人にPCにインストールして教えました。
教えるというより、慣れてもらうという感じです。分からなかったら聞きに来てという荒っぽい教え方です。
なんか、数年の経験者が何十年の経験者に教えるというもの変ですが。
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2004年04月22日

山が減らない

昨日の続き。200枚近くFBの加工。
FBの山が減らない。
載せて、バリとって、ひっくり返してC面とって、載せ換え、、、
ひたすらこれの繰り返し。
今日は夏の陽気で汗ビタビタで作業。
参った。
溶接屋さんも意地になってFBの山ひとつ溶接してくれた。
本当に暑そうで大変そうでした。
ありがとう。
明日は3時間くらいFBの加工をして次の溶接後の加工(治具プレートにて固定)に入る予定。
天気崩れてほしいです。

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2004年04月21日

数物

朝、7時から鋳物の加工、昼過ぎに全加工終了。
鋳物の加工後、入念にMCを清掃。
とにかく、すさまじい粉塵。
納品後、夕方近くまでMCの粉塵を取り去る作業。
夕方、数物に突入。M4と切り欠き、C10の加工でそれほどではないが、数が多い。とりあえず、3回流して終わり。
フラットバー
材料はFB。一部お見せ。
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2004年04月20日

工場の電気

さて、工場の電気落としに行こう。
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アルミ、イケール、鋳物

アルミとイケールの横穴(公差穴)をアングルヘッドであけた後、鋳物FC20のカズ物に突入。
段取りに小一時間かかり、初品チェック後、載せ換え五分、加工55分のサイクル。待ち時間に掃除したり、整理整頓したり、NCエディタのレール断面の機能をテストしたりしていました。

ちなみにまだ加工しています。23:30まで加工する予定です。
2回載せ換えしてから、寝ます。
それほどの数ではないので、明日の昼過ぎには終わりますが、また別のカズ物(数百個)があるので明日も疲れそうです。
昔、どうしても機械が空かないので休日2日徹夜で載せ換えやってなんとかこなしたこともあります。そのころに比べれば数は少ないので気楽。

特急のFAX図面が入る。納期3日後。無理ですってば。
何点かお断りしました。



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2004年04月19日

異形物、アルミ、イケール

先週の続き、異形物で厚み公差仕上げ、公差穴Φ22H7仕上げ、外形をコンタで切り仕上げる。
アルミ、外形加工、公差穴、穴、横穴をアングルヘッドで仕上げておしまい。
アルミ加工中、イケールの公差穴と穴をあける。(アングルヘッドで横穴をあけるため)
アングルヘッドで横穴

終業間際にタップを立て置きに整理できるように端材にボール盤で穴をあけて作る。少しはきれいになったかも。
作業台

やはり、工具類をフックに引っ掛けて整理するだけで机の上の空間が空き、有効利用できます。
棚

また、移動する範囲もすくないのでより早く作業できます。
ツールワゴン

しかし、まだドリルエンドミルが整理できていません。

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2004年04月16日

さすがに疲れた

夕方、特急物、頼まれて追加工をする。
追加工の内容としては、4-M12と2−Φ6通しΦ10H7深さ14を埋めてもう一度、別の位置にあけるというものですが、埋めたところに干渉するのでかなり注意して穴を開けないとドリルが曲がってNGになる。
公差穴をM12にしてM12の寸切りボルトで埋めて溶接してもらい、その後、冷えるのを待っていたら、電話で催促される。
今日取りに来るそうだ。
仕方なく、鉄のプレートの上に置き、さらに上にヒートシンクよろしく、平行台を数枚載せて熱を移動させる。5分後、平行台を入れ替えたら完全に熱は平行台へ移動し、平熱になった。

表面をさらっとカッターで削る。厚みが−0.1で平行度0.05にはOK。
ところが、簡単な加工で油断してしまい、4−M12の下穴が6−M12の下穴になってしまった。加工中、他の作業をしていたらいつのまにか穴が多くあいている(笑。
SQRX I60J-40K1P1のところ
SQRX I60J-40K1P2のまま、がーん。
前の下穴プログラム
SQRX I60J-20K1P2を流用したのが、災い。
溶接した部分をあけるとき、細いドリルで下穴を開けて、広げていたのですが、4−M12と6−Φ6−10H7の下穴をまぜこぜにしてプログラムしたのが、やはりというか、間違いの元だった。

やばー、とあせっていたら、間違ってあけたM12を貫通させずにネジ1山分残して加工して寸切りボルトで捩じ込んでサンダー仕上げしろと社長。何とかなった。

2−Φ6通し10H7は無難に加工。

追加工は儲けになりません。むしろ赤字。


今日の加工。
アルミプレート、穴、公差穴、タップ。
ブロック、30+0.05溝、38.5°形状加工。(先週加工したもの)
追加工。

疲れて今日も爆睡してしまう。



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2004年04月15日

プレート、プレート、プレート、、、

今日は納期遅れ気味のプレートをガンガン加工。
アルミプレート、公差穴(ボーリング)、タップM6,M8、穴、ザグリ穴
プレート、公差穴(Φ75H7、Φ80H7ボーリング)、タップ(M12、M16、M8、M6)、穴。

今日の仕事

なんとか、明日までにプレート類は片付く。
問題は、異形物。また、同じもの。いい加減飽きた。

疲れきったのか、家に帰って夕食後、爆睡。(−−)Zzzz


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2004年04月14日

レール、アルミプレート

昨日の続き。レール、溝、Φ9長穴、Φ9穴。送りが掛かっている間に全プログラム作成。昼過ぎ全加工。Φ9エンドミル折れる。シャンクを細くしているエンドミルしか見当たらなかったのでそれを使っていたら、最後の最後で折れてしまった。

アルミ、横穴。アングルヘッドでΦ6H7をあける。
アルミプレート、Φ30H7、Φ26H7、Φ18、Φ5.5Φ9.5ザグリ、M6,M8タップ、4−C10。
次のアルミプレートの段取りをして終了。

仕事が減っていきません。

またまた、電池切れで撮影できず。

CAD/CAMの営業がやってきていろいろ説明を受ける。
やはりこっちのNCエディタのほうが使いやすくていいです。
ちょっと気になって取引先に聞いてみたけど、DXFファイルとかやり取りしているところあります?って。そうしたらほとんどないとのこと。一部で紙では表現できない部品ではやり取りしているらしい。

ウチの取引先は面倒だからどこもデータくれない模様。
posted by あいりおーしゃん at 23:26| Comment(0) | TrackBack(0) | マシニング加工日誌 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2004年04月13日

レール

昨日の続き、溶接物(レール)、エンドミルで面削。
割り込みが入って、アルミ、アングルヘッドで横穴Φ6H7あけ。
(このあと、私が加工していない部分の公差穴位置がずれていることが判明してオシャカになる、連続2回オシャカ、次は3度目の正直か)
レールに戻って、溶接されたプレート部分のエンドミルでの面削、レールの溝、長穴。
バイスに完全に固定されておらず、一部分をバイスでつまみ、浮いている棒の溝と長穴の加工でかなりビビる。回転数を落としたらOK。仕上げではアッパーカットよりダウンカットの方がビビリが少ないです。
薄肉なので長穴をあけてしまうと完全に浮いた状態。それでもって内部応力が開放されて溝が狭くなったり、広くなったり。
一本目は大丈夫でしたが。。。

こんな手間の掛かる仕事、やるところないんでしょうか。
できれば、やってほしいです。

仕事が山になってきました。納期は間に合いそうにありません。
とりあえず、鉄物から急いでと。。。
posted by あいりおーしゃん at 22:50| Comment(0) | TrackBack(0) | マシニング加工日誌 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2004年04月12日

暑い

今日は初夏を思わせるような暑さだった。
昨夜はあまりよく眠れず、暑さも手伝って体がだるかったです。

今日のお仕事。製缶物、公差穴Φ10H7リーマー、穴Φ13、Φ11、タップM8。相変わらずやりにくいイケール。

製缶物、角出し、長い棒に板がところどころ溶接で付いている形状でこれもやりにくい。棒の部分に反りがあってはいけないそうで4面引くのだが、最後の面はバイスでは無理なのでプレートに載せて上から押さえて横をエンドミルで走ることに。

今日のお仕事
きょうはここまで。

今日も終わりにフックをつけたり、ツールワゴンに穴あけたり。
ツールワゴン
早くきれいに片付けたいですね。

アルミの残骸。
アルミの残骸
早く片付けないといけない。

こんなん来てました。
はがき
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2004年04月11日

土日

土日のあいている時間に、工具の整理をしようとフックをたくさん購入。
工具類を引っ掛けられるようにした。多少は能率が上がるはず。
次は刃物の整理。
工具整理しよ
アルミの端材で穴あけて刃物を立てるようにすれば、スペースがあくかな。
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2004年04月09日

アルミ終わってイケール

アルミのプレート続き、公差穴、タップ、穴、ザグリ穴、全加工。2枚目も加工終了。
イケールの段取り、アングルヘッドで横穴あける。
M5のヘリサートの失敗の修正。ボール盤でM8をあけてステンのボルトを突っ込んで埋める。
M8ステンボルト埋め
今日はここまで。

今日はいろいろあって、納期回答で怒られたり(納期が守れないんじゃなくて回答がないからいけないそうです)、また、ある品物で不具合があったのですが、どうみてもウチのせいじゃなくてその会社の誰かが公差穴をドリルを突っ込んで広げて品物をオシャカにしていたことがわかった。
なぜ分かったかというと、通常メッキが付いているのですが、穴の内部のメッキがはげており、また、穴の内部の切削面が非常に汚く、ウチではこんな汚く加工してない。
実は前にもこんなことがあってそのときはあまり突っ込まなくてこちらでやり直したのですが、今回はいろいろ関係者があって、外注の加工者もちゃんと加工したといってますし、社内の検査もちゃんと検査したといってますし。
今後、どのように対応するか、見守りたいです。
posted by あいりおーしゃん at 21:02| Comment(0) | TrackBack(0) | マシニング加工日誌 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2004年04月08日

アルミ

昨日の続き、溝、穴、タップ。段付け2ヶ所。
やや大きいアルミプレート20×510×1000。
アルミプレート

外形切り欠き、抜き窓。すごいビビリました。
切り欠き→窓抜き

今日は図面が大量(50枚くらい)に出て、出図作業や材料発注などのほうに時間を費やしてしました。納期一週間先、無理だ。

今日ゲットしたアイテム。
SUSボルト

ステンレスのボルト。拡がった穴の修正用です。ステンレスの寸切りボルトってないんでしょうか。でも、コストパフォーマンス悪そうなのでこれで我慢します。
posted by あいりおーしゃん at 21:21| Comment(0) | TrackBack(0) | マシニング加工日誌 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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